长丰集团永州分公司始终在修旧利废上做文章、下功夫,挖潜力。通过边角料再利用生产车门摇机垫片和尾门调整垫片、自制产品货架等加工生产,全年可为企业节约资金40多万元。
以前,公司自制“车门摇机垫片”和“尾门调整垫片”都是通过采购供应部购买标准板材进行加工生产,两种自制件全年需要2000*1000*1mmQ235板材大约160张,材料费约20000多元。这两种自制产品,年生产约20000件到25000件,所使用的材料都是1mm的Q235板材。为推进降本增效,去年就从冲压车间对可利用的边角料和包装料(1mm)投入小批量试制,通过使用,质量完全达到整车装车要求。今年2月份通过公司审批,从冲压车间对可利用的大的边角料和包装料(1mm)进行批量生产,通过4个多月自制加工,目前共加工生产“尾门调整垫片”和“车门摇机垫片”18000多个用于整车上。除此之外,他们还利用废旧物资,自制产品架200多个,利用废旧模具制作冲模,用板料做出样品,给涂装车间解决飞腾车涂装夹具1500件加工生产任务。夹具工装生产后其中材料用量由原来的365KG下降到90KG,节省了2200元材料成本。生产周期由原来2周下降到1周,并且还提前完成生产任务,生产成本大大压缩,每年可省回40多万元。